Mundo ALS
Estudos de caso » Motor de Retroexcavadora JCB 3C

Motor de Retroexcavadora JCB 3C

Con el monitoreo predictivo, se detectó la entrada de contaminación externa y desgaste acentuado del motor. Posteriormente, los puntos de entrada fueron eliminados y se evitaron daños mayores.

ALS analiza los fluidos para evitar daños mayores, y también para generar ahorros mediante el mantenimiento predictivo.

Resultado

El coste de las inspecciones, revisiones y sustituciones fue de 2.400,00 USD (mano de obra, cambio de marchas, cambio de aceite y filtros). Si la monitorización no se realizara con mantenimiento predictivo y acciones adecuadas, no se detectarían la contaminación y el desgaste, y se pondrían en peligro la lubricación y la integridad del sistema, causando graves daños al sistema y su avería, con un valor de reparación estimado en 6.000,00 USD.

99%

COSTO EVITADO

94,35%

Costo evitado

94,35%

Costo evitado

Análisis

El informe señaló contaminación externa, debido a las altas concentraciones de silicio y aluminio. Por su alto potencial abrasivo, esta contaminación puede provocar un deterioro acelerado del equipo. También se identificaron altas concentraciones de Hierro, Cobre y PQI, lo que indica un marcado desgaste del motor.

Diagnóstico

Se recomendó inspeccionar todo el sistema de admisión de aire, como: los filtros de aire dañados, el asiento de la cubierta y el ajuste de las abrazaderas, para determinar el punto de entrada de contaminación. Además de comprobar el nivel de aceite en el cárter, y las posibles partículas de desgaste en el filtro de aceite.

Solución

El cliente informó que, al realizar las inspecciones, notó una falla en el sellado de la línea de aire de la turbina, lo que provocó el ingreso de contaminación. Reemplazó este sello y corrigió la instalación de la manguera.

Resultado

El costo de la acción de inspección fue de USD 53.97

Sin el monitoreo predictivo, la contaminación no se identificaría y podría conducir a mayores daños, como desgaste acelerado de los componentes, totalizando un gasto de aproximadamente USD 7,196.20.

Los ahorros generados por el mantenimiento predictivo fueron de USD 7,142.23 o 99.25%.

Riesgos sin análisis y mantenimiento predictivo:

Análise Motor de Perfuratriz EPIROC DM30

Os relatórios sinalizaram ao cliente uma contaminação externa por poeira devido à concentração de silício, além do aumento das concentrações de Ferro, Cromo e do índice de PQI, indicando possível desgaste nos anéis de segmento, pistões e camisas de cilindro.

94,35%

Costo evitado

94,35%

Costo evitado

94,35%

Costo evitado

94,35%

Costo evitado

Diagnóstico Motor de Perfuratriz EPIROC DM30

Foi recomendado identificar o ponto de ingresso da contaminação, por meio de inspeções dos filtros de ar, assentamento/integridade da tampa e aperto das abraçadeiras, verificação do nível de óleo no cárter e possível perda de potência.

Solução Motor de Perfuratriz EPIROC DM30

O cliente informou que as inspeções foram realizadas e, a partir delas, foram encontrados na admissão retorno do cabeçote sinais de gases do escape. O cabeçote foi retirado, possibilitando a detecção de válvulas e sedes com má vedação. O motor foi reparado e foram trocadas as vedações.

94,35%

Costo evitado

94,35%

Costo evitado

94,35%

Costo evitado

Vídeo Motor de Perfuratriz EPIROC DM30

Resultado Motor de Perfuratriz EPIROC DM30

El coste de las inspecciones, revisiones y sustituciones fue de 2.400,00 USD (mano de obra, cambio de marchas, cambio de aceite y filtros). Si la monitorización no se realizara con mantenimiento predictivo y acciones adecuadas, no se detectarían la contaminación y el desgaste, y se pondrían en peligro la lubricación y la integridad del sistema, causando graves daños al sistema y su avería, con un valor de reparación estimado en 6.000,00 USD.

Por meio do monitoramento pela análise preditiva, observou-se ingresso recorrente de contaminação com potencial abrasivo e aumento do desgaste.

ALS realiza un mantenimiento predictivo para evitar que tus equipos sufran problemas o daños importantes mediante análisis.

Compartir
Estudos de caso » Motor de Retroexcavadora JCB 3C

Estudíos de caso recomendados

Agronegocios

Cosechadora 252 Case A8800

Se encontraron problemas de desgaste y contaminación con potencial abrasivo en el cubo del reductor y, a través del monitoreo mediante análisis predictivo, se resolvieron

Construcción

Excavadora John Deere 350G

A través del monitoreo predictivo, fue posible identificar la entrada recurrente de contaminación externa, así como el desgaste en el distrito. ALS realiza análisis de

Construcción

Motor de tractor de orugas John Deere

Para evitar daños mayores o la avería inesperada del tractor, ALS apoyó la búsqueda de una solución eficaz y económica dentro del mantenimiento predictivo, mediante